氣力輸送機管道堵塞的原因及處理方法
任何氣力輸灰系統安裝完畢后,都要進行系統調試、空載調試和負載試運行。空載調試是基礎。修改或確認設計參數及空載試驗結果后,為指導負載試驗提供數據。河南大宇粉體工程在清灰系統調試階段,梳理了氣力輸灰管道堵塞的常見原因及處理方法。讓我們一起討論分享,更*的助力氣力除灰系統的發展。管道堵塞多發生在距料封泵等輸送設備出口150m以內的起始段。可能是由以下一種或多種因素引起:
1、空壓機設計或泄漏壓力不足,流量下降,造成物料沉積、管道堵塞;
2、料封泵進料閥或排氣閥在運輸條件下泄漏;
3、料料封泵與料料封泵間隙過大,一次、二次調節不當,造成灰濃度過高而造成堵塞;
4、灰倉頂部布袋除塵器工作不正常,濾袋積灰過多,造成輸送管道內背壓過高,造成輸灰管道堵塞;
5、由于燃用煤種變化、鍋爐工況變化、輸送工藝條件等因素,系統不能適應工況變化,造成輸灰管道堵塞。

針對上述原因,氣力輸送設備采取相應措施進行處理:
1、對設計中不合理的部分進行設計修改;
2、消除泄漏部位;
3、屬于可調運行項目,需要調試調整;
4、屬于可操作調整項目,需要再次調試調整;
5、對于工作條件的變化,應根據工作條件的變化進行改進;
6、疏通管道堵塞的方法:
1)對于低碳鋼管,在堵管外采用人工錘擊的方法,使堵管區域的物料松動,并在輸送氣壓的作用下吹穿;
2)對于設有沿管吹掃裝置的輸灰管道,**個吹掃裝置在堵塞區域后開始吹掃。吹通后,逐一向前吹掃,直至整個管道暢通;
3)目前新型旁路吹堵方式中,除灰管道沒有吹掃管道。而是在距料封泵50-100m處安裝一根管道至電除塵器或煙道入口。管道上裝有閥門,在灰管內安裝一個閥門,兩個閥門驅動切換,形成負壓,將物料吸走,解決管道堵塞問題。